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提质增效 练好内功 | 每月节约用电6万度!亚星化学氯碱车间优化脱硝运行模式降低动力电耗

添加时间:2023-09-08 15:36:37 阅读次数:

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亚星化学氯碱车间在技术改造提高脱硝装置产能的基础上,充分利用富余产能,创新改变脱硝装置连续运行原有模式,通过间歇式运行手段,实现每月节约6,取得了良好的经济效益。

氯碱车间脱硝装置为整体搬迁,因搬迁后原盐硫酸根含量有所上升,脱硝装置存在脱硝膜组数量不足,产生的芒硝不能有效分离的瓶颈,产能难以满足生产需求。为提高脱硝产能,实施了两项改造:一是将脱硝膜组由9组增加至11组;二是利用老厂区污水站闲置的离心机,更换了脱硝装置原离心机。改造完成后,脱硝渗透液流量由不足30立方米/小时增加至40立方米/小时以上,脱硝产能提高30%以上。脱硝产能由难以维持生产变为富余,为脱硝装置间歇式运行创造了条件。

为充分利用脱硝装置该部分富余产能,实现脱硝装置间歇式运行,降低动力电耗,氯碱车间积极采取措施,创新运行模式,一是保证脱硝装置运行期间满负荷运行,以尽快降低盐水系统硫酸根含量;二是入槽盐水硫酸根含量降至接近底限的最佳停运点时,脱硝装置停运;三是入槽盐水硫酸根含量升至约接近高限前,开启脱硝装置。经试运行,脱硝装置在满足生产需求的前提下每周可停运1次,一次可停运2天。

脱硝装置提升产能改造投资18万元,4.3个月即可收回成本。本次改造,利旧使用老厂区离心机,盘活了闲置资源;脱硝产能的提升,改变了原盐采购在硫酸根含量方面“吃细粮”的状况,为放宽原盐采购要求,降低采购成本创造了条件。


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